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科普知識
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變頻器

安川變頻器(A1000)在印染復合涂布機上的改造應用

發布日期:2022-10-09 點擊率:63 品牌:安川_Yaskawa


一、問題現狀:

福建省某印染公司因復合涂布機設備使用年限已久,導致電控柜內部一些工控產品(變頻器:艾默生UNI1404)損壞,直接影響設備停機,無法生產產品。因該變頻器是十幾年前的產品,已停產且配件亦無處購買,故無法修復,需進行改造。

二、改造方案:

為使該設備恢復正常生產,制定方案如下:

對該設備電控柜內變頻器進行更換改造,更換產品為安川A1000系列變頻器。通過與PLC、人機界面通信,實現啟停控制、參數設定、狀況監控、異常報警等功能。

三、改造要求:

1、主電機和復合電機需同步控制;

2、放卷電機和收卷電機做張力控制;

3、各變頻器與PLC之間實現通信功能。

四、改造配置:

序號

參數

主電機

復合電機

1

電機

7.5KW/4極

4.0KW/4極

2

編碼器

LMA-250BM-C05D

LMA-250BM-C05D

3

變頻器

CIMR-AB4A0023AAA(7.5KW)

CIMR-AB4A0018AAA(5.5KW)

4

PG卡

PG-X3

PG-X3

序號

參數

放卷電機

收卷電機

1

電機

2.2KW/4極

2.2KW/4極

2

編碼器

LMA-250BM-C05D

LMA-250BM-C05D

3

變頻器

CIMR-AB4A0007AAA(2.2KW)

CIMR-AB4A0007AAA(2.2KW)

4

PG卡

PG-X3

PG-X3

五、改造過程:

1、選型:

根據原電機、編碼器、變頻器和PG卡的型號、接線方式及相關參數,選擇安川相應的變頻器(A1000)和PG卡(PG-X3)。

2、拆卸:

記錄并標識各變頻器的接線作用,按順序拆下變頻器。

3、安裝:

安裝并固定好各變頻器,并將PG-X3裝入變頻器CN5-C插口。

4、接線:

4.1  變頻器控制回路接線

4.2  PG卡接線(編碼器電源為DC5V)

4.3  RS485通信接線(2-wire  1:N)

5、調試步驟:

5.1  上電前檢查變頻器接線是否正確,編碼器接線是否對應。

5.2  確認電機是否脫離減速機,做電機自學習功能,選擇控制模式A1-02=3(帶PG矢量控制),進入變頻器菜單模式后顯示:T1-01=0(旋轉型自學習),T1-02~T1-08按電機參數和編碼器參數進行設置。輸入電機銘牌值后,變頻器最后提示:,按運行自學習開始。若接上編碼器做自學習后,變頻器報電機方向故障,此時可以將參數F1-05更改為1相超前)。自學習結束后變頻器顯示自學習完畢。可以看到E2(電機1的設定參數)電機參數和以前有變化,說明自學習成功。

5.3  自學習結束后,接上負載運行變頻器看U1-01(頻率指令)U1-02(輸出頻率)是否正常,包括電機方向信號。

5.4  主電機和復合電機做速度控制(d5-01=0時),確認正反轉是否正常。同時注意監視參數U1各參數是否正常。如果速度控制時不正常,檢查編碼器和相關參數設置是否正確。

5.5  放卷電機和收卷電機做轉矩控制(d5-01=1時),設定端子A1功能選擇為轉矩指令/速度限制時轉矩極限(H3-06=13)。如果出現電機只有正轉無反轉,反轉時無信號反饋不正常(U1-02不等于U1-01),此時可以將電機轉矩極性取反。具體做法:①將參數外部轉矩指令的極性反轉指令(H1-07=78時);變頻器多段速接線S2S7,短接后引出一根線接開關SC引出一根線接開關另一端當變頻器正轉運行時開關斷開當變頻器需要反轉時開關閉合。變頻器運行時可以監視參數U1-09轉矩指令是否在正常范圍。

6、對PLC和人機界面程序修改,控制變頻器運轉及與變頻器通信。實現啟停控制、參數設定、狀況監控、異常報警等功能。

7、開機試運行及調試,實現多臺電機同步及張力需要。

用變頻器做恒定張力控制的實質是閉環矢量控制,即加編碼器反饋。對收卷來說,收卷的卷徑是由小到大變化的,為了保證恒定張力,所以要求電機的輸出轉矩要由小到大變化。同時在不同的操作過程,要進行相應的轉矩補償。即小卷啟動的瞬間、加速、減速、停車,大卷啟動時,要在不同卷徑時進行不同的轉矩補償(H3-06=14時),這樣就能使得收卷的整個過程很穩定,避免小卷時張力過大,大卷啟動時松紗的現象。

8、產品投入加工,達到改造目的。

      福建中普電子

              放卷                       收卷

福建省某印染公司,應用我司A1000型變頻器對該廠復合涂布設備進行改造,經過技術改造以后,工藝可控性和產品合格率明顯改善,生產效率和能源利用得到提高,取得了可觀的經濟效益。

六、參數設定:

序號

參數

名稱

主電機

復合電機

放卷電機

收卷電機

1

A1-02

控制模式選擇

03:帶PG矢量控制

03:帶PG矢量控制

03:帶PG矢量控制

03:帶PG矢量控制

2

b1-01

頻率指令選擇

02:MEMOBUS通信

02:MEMOBUS通信

02:MEMOBUS通信

02:MEMOBUS通信

3

b1-02

運行指令選擇

01:控制回路端子(順控輸入)

01:控制回路端子(順控輸入)

01:控制回路端子(順控輸入)

01:控制回路端子(順控輸入)

4

b5-01

PID控制的選擇

0:PID控制無效

3:PID控制有效(頻率指令+PID輸出,對偏差進行D控制)

1:PID控制有效(對偏差進行D控制)

1:PID控制有效(對偏差進行D控制)

5

b5-02

比例增益(P)

出廠值

1.20

3.00

1.00

6

b5-03

積分時間(I)

出廠值

8.0

1.5

5.0

7

b5-05

微分時間(D)

出廠值

0.00

0.00

0.00

8

b5-06

PID的上限值

出廠值

1.2

100.0

20.0

9

b5-09

PID輸出的特性選擇

0:PID的輸出為正特性

1:PID的輸出為反特性(使輸出符號取反)

0:PID的輸出為正特性

1:PID的輸出為反特性(使輸出符號取反)

10

C1-01

加速時間1

150.0

40.0

80.0

10.0

11

C1-02

減速時間1

50.0

30.0

80.0

10.0

12

d1-01

頻率指令1

0.70

2.00

13

d5-01

轉矩控制選擇

0:速度控制

0:速度控制

1:轉矩控制

1:轉矩控制

14

d5-03

速度極限選擇

1:通過b1-01(頻率指令選擇1)的設定值進行限制

1:通過b1-01(頻率指令選擇1)的設定值進行限制

2:通過d5-04(速度極限)的設定值進行限制

2:通過d5-04(速度極限)的設定值進行限制

15

d5-04

速度極限

0

0

85

100

16

d5-05

速度極限偏置

10

10

90

100

17

E2-01

電機額定電流

15.41

5.77

5.00

5.00

18

E2-02

電機額定滑差

4.38

3.78

2.10

2.00

19

E2-03

電機的空載電流

1.97

1.89

1.78

1.78

20

E2-04

電機的極數

4

4

4

4

21

E2-05

電機線間電阻

3.570

7.812

5.178

5.324

22

E2-06

電機漏電感

40.0

32.2

16.9

16.8

23

E2-11

電機額定容量

7.50

4.00

2.20

2.20

24

F1-01

PG1的脈沖數

2500

2500

2500

2500

25

F1-05

PG1旋轉方向設定

0:電機正轉時,A相超前

0:電機正轉時,A相超前

0:電機正轉時,A相超前

0:電機正轉時,A相超前

26

F1-06

PG1的輸出分頻比

1

1

1

1

27

H1-01

端子S1的功能選擇

0040:正轉運行指令

0040:正轉運行指令

0040:正轉運行指令

0040:正轉運行指令

28

H1-02

端子S2的功能選擇

0041:反轉運行指令

0041:反轉運行指令

0041:反轉運行指令

0041:反轉運行指令

29

H1-07

端子S7的功能選擇

出廠值

出廠值

0078:外部轉矩指令的極性反轉指令

0078:外部轉矩指令的極性反轉指令

30

H2-01

端子M1-M2的功能選擇(接點)

出廠值

0001:輸出頻率不高于E1-09(最低輸出頻率)

出廠值

出廠值

31

H3-02

端子A1功能選擇

000B:PID反饋

出廠值

13:轉矩指令/速度限制時轉矩極限

13:轉矩指令/速度限制時轉矩極限

32

H3-03

端子A1輸入增益

-5.0

107.0

出廠值

出廠值

33

H3-06

端子A3功能選擇

出廠值

000B:PID反饋

14:轉矩補償

14:轉矩補償

34

H3-07

端子A3輸入增益

出廠值

出廠值

-20.0

-1.0

35

H4-01

端子FM監視選擇

105:顯示檢出的電機速度

出廠值

出廠值

出廠值

36

H4-04

端子AM監視選擇

109:顯示矢量控制時的內部轉矩指令值

103:顯示輸出電流

113:顯示端子A1的電壓

103:顯示輸出電流

37

H4-05

端子AM監視增益

出廠值

100.0

121.0

出廠值

38

H4-06

端子AM監視偏置

出廠值

7.0

出廠值

出廠值

39

H5-01

從站地址

0001

0002

0003

0006

40

H5-02

通信速度的選擇

3:9600bps

3:9600bps

3:9600bps

3:9600bps

41

H5-03

通信校驗的選擇

1:偶數校驗

1:偶數校驗

1:偶數校驗

1:偶數校驗

具體詳見附件


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